事故经过回顾:2017年8月10日,本地某石化公司原料加工车间发生一起安全事故,在开工期间对E-1302B冷却器进行维修作业时,发生闪爆并引发火灾,造成2死12伤的严重事故。经过对事故的原因分析,在开工期间发现E-1302B冷却器有内漏现象,进行维修前对E-1302B冷却器进行排空物料时发现冷却器物料出口阀门内漏,造成物料不能完全PE管管帽,PE管防尘帽,PE管管塞,PE燃气管堵头,燃气管防尘塞,PE燃气管防尘盖切断,因此决定对出口阀门进行更换,更换阀门前通过V-1302放空线对设备进行泄压,当设备内部压力与放空线压力持平后,渤海公司人员开始对E-1302B冷却器出口阀门进行更换,22:40阀门拆卸完毕,22:43从E-1302B冷却器出口管线内喷出大量可燃气体,随之发生闪爆火灾。经分析发现在设备泄压工作完成后,并未对V-1302设备放空阀门关闭,就是说在对冷却器拆卸阀门工作进行期间V-1302设备与放空线一直连通,E-1302B冷却器出口到V-1302进口管线低点有存液,因此管线内有一定的液封,所以在阀门拆卸后管线内的可燃气体没有立即喷出,大家都知道放火炬线与火炬之间是有水封罐连接的,火炬线内气体是先通过火炬水封罐再到火炬进行燃烧的,再有放火炬线内压力不是始终保持不变,管线内压力高时就会通过V-1302放空线从E-1302B冷却器出口排出。这就是事故发生的主要原因。事故发生后公司、部门、车间对事故发生的原因进行了多次详细的分析,针对本次事故对广大员工开展了一次安全教育。
我认识到本事故的教训是深刻的,事故不仅给企业造成了损失,也给责任人及相关人员带来了经济损失,同时给个人造成了无法弥补的精神伤痛。思痛之余,我更加感受到安全的重要性,对如何进一步做好安全工作有深刻的体会。